1、煙氣的優化調整
在滿足 NOx 脫除率、氨逃逸率的性能保證條件下,SCR 系 統設計最低連續運行煙溫 315℃,最高連續運行煙溫 420℃。SCR 反應器入口低于 315℃時,應停止噴氨。控制 SCR 反應器 前煙溫不大于 450℃。
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2、噴氨量的優化調整
根據鍋爐負荷、燃料量、SCR 入口 NO 濃度和出口 NO 濃 度調節噴氨量。受噴氨反應區濃度分布不均、噴氨調門特性差 等因素影響,在負荷變動比較大時,調整人員根據噴氨調門動 作情況和 SCR 反應器出口 NOx 濃度值及時人工干預噴氨調門動作,修正調節幅度。若 SCR 出入口差壓超過 750Pa,應增加吹灰頻率,直至差壓正常,否則應停止噴氨。
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3、稀釋風流量的優化調整
根據脫硝效率對應的最大噴氨量來設定稀釋風流量,使 氨/空氣混合物中的氨體積濃度小于 5%。在氨、空氣混合器內,氨與空氣應混合均勻,并維持一定壓力。每側稀釋風量不 低于 3200Nm3/h。
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4、制粉系統運行方式的優化
機組正常運行時,保持下層制粉系統長期運行。下層磨煤
機運行比上層磨煤機運行 SCR 入口氮氧化物濃度更低。在保證磨煤機運行正常的情況下,同時煤質灰熔點較高,不容易在 噴燃器口結焦時,盡量降低一次風壓,可以有效降低脫硝 SCR入口氮氧化物濃度。
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5、燃盡風開度的調整優化
為適應負荷變化,應及時調整 SOFA 風擋板開度,保證燃 燒區域高溫低氧,燃盡風區域低溫富氧,減少 NOx 的生成。通 過燃盡風優化調整試驗,SOFA 風門擋板開度(H 層 20%,I 層, G 層開度均在 70%) 與全關 G 層 SOFA 擋板,全開 I、H 層SOFA 風門擋板相比,脫硝裝置噴氨量減少了 14.13kg/h。負荷變化時,依據 SCR 入口氮氧化物濃度,及時調整 SOFA 風擋板 開度。
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6、氧量的調整優化
低負荷時氧量稍高利于鍋爐燃燒穩定,高負荷時氧量稍 低利于降低風機電耗。在保證鍋爐燃燒穩定前提下,維持合適 的氧量利于降低 NOx 的生成。500MW 負荷以上氧量維持在
3.0%左右,400 ~500MW 負荷氧量維持在 3.5%左右,350 ~450MW 氧量維持在 4.0%,300MW 負荷以下氧量維持在 4.5%左右。
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7、吹灰的調整優化
脫硝區域采用聲波吹灰器定期吹灰,蒸汽吹灰器作為備 用。試驗證明,為保證脫硝區域吹灰效果最佳,制定以下吹灰運行方式:同層相鄰 2 臺聲波吹灰器為一組,反應器兩側相對 的 2 臺吹灰器為一組,組內同時發聲清灰。每組聲波吹灰器吹 灰時發聲 10s,間隔 40s 下一組開始發聲。
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8、嚴格控制煤質
受煤炭市場供應緊張的影響,電廠采取摻配摻燒的方式 降低發電成本。很多時候煤源不穩定,達不到設計煤種的要求。通過試驗發現入爐煤灰份高,煙氣含塵量增加,同等負荷 時維持會增加噴氨量,不利于氮氧化物的控制。因此,要嚴格控制入爐煤灰份盡量不超過設計值。
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