原因分析
四通道燃燒器使用后,高溫帶向后移動,窯尾結皮嚴重,窯黃心料和熟料3d抗壓強度低的現(xiàn)象。為了燃燒合格的熟料,操作人員增加了窯頭的煤量,使窯頭煤粉不完全燃燒更加嚴重。尾煤不能達到正常水平,預熱器系統(tǒng)整體溫度較高,C出口溫度高于4000℃。經分析,認為煤質差,系統(tǒng)拉風過大是造成這種現(xiàn)象的主要原因。因此,系統(tǒng)拉風減少,但效果不大。
使用三通道燃燒器時,三次風閥的開度設置為30%。更換燃燒器后,控制參數(shù)沒有根據(jù)燃燒情況的變化進行調整,導致窯內通風過大,高溫帶向后移動,窯尾煙室分解爐縮口結皮,分解爐煤粉燃燒不足,爐溫低,入窯生料分解率低。
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解決思路
1.將三次風閥門開度提高至50%以上,最后穩(wěn)定在60%左右,三次風壓力由-400Pa左右降低到-200Pa左右。
2.適當降低篦速,讓料層厚度由400mm調整為600mm,窯頭排風機風門開度從50%提高至75%,將窯頭壓力控制在-5~-20Pa。
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